氮气压缩机故障
- 分类:行业新闻
- 发布时间:2020-04-28
- 访问量:8
氮气压缩机故障
【概要描述】压缩机一旦出现断油或断水现象时,控制系统会发出报警指示,并且延时停机以保护氮气压缩机,当三级排气温度和压力超过设定值时,系统也会发出报警声,来提醒操作人员及时排除问题,避免安全事故的发。
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压缩机一旦出现断油或断水现象时,控制系统会发出报警指示,并且延时停机以保护氮气压缩机,当三级排气温度和压力超过设定值时,系统也会发出报警声,来提醒操作人员及时排除问题,避免安全事故的发生,扩大甚至达到3mm以上、环槽直角已磨损成斜的,需将活塞体送到车床上对导向环槽进行再加工,同时联系供货单位另配加宽非标导向环,由于导向环加宽,轴向间隙比标准适当放大0.1~0.2mm,从而能够继续使用该活塞体,建议各级活塞体均备用1只,例检发现导向环问题需重新热套新环时,可直接使用备用活塞体,按照操作规程,热套导向环工作需要一个较长的随炉冷却过程,更换新活塞体可节约检修时间,保证备机完好状态。
氮气压缩机在运行6000多小时后出现级间压力异常现象:一级排气压力和温度偏高,后来又下降,停机检查,二级进气阀内有不锈钢金属片,二级活塞体上下端面挤压有不锈钢碎片,该机活塞体的活塞环的环槽内均有不锈钢 弹力环,这时二级的三只活塞环仅剩2.4~4.3mm(新环13mm,规定最小径向厚度7mm)。因活塞环磨损严重,导致其槽内的弹力环出来与气缸壁磨损,弹力环断裂成碎块,造成气阀内漏,通过打磨活塞体和缸壁、更换新的二三级活塞环、检查各级气阀、拆下各级弹力环后恢复正常使用,并将杭氧的氧压机上的弹力环均拆下不再使用。
氮气压缩机运行中,三级排气温度异常上升,现场检查一级活塞杆未做上下运动,二三级正常,停机检查到一级发生撞缸事故:连杆大头瓦固定螺栓断裂一只,活塞行程加大超限,铝活塞体被撞碎、气缸盖被撞裂缝渗水、连杆断裂。于是该机进行全部解体大修,更换一级活塞体、连杆、损坏的主轴瓦、大头瓦、连杆螺栓等,机组重新对中,最后得以恢复使用,气阀故障,日常巡检中,可手摸各级吸气阀,发现烫手或温度明显偏高,则该气阀有内漏,停机需拆检。一般是阀片断裂掉块问题,或阀片磨损密封不严,气阀阀罩松动也会造成内漏和异响,该级吸排气阀故障都能造成上一级排气压力和温度升高。
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